dc.contributor | Prestes, Bruna Serbelo | pt_BR |
dc.contributor | Cortez, Carolina Louise | pt_BR |
dc.contributor | Stella, Letícia Fernanda | pt_BR |
dc.contributor | Rodrigues, Elaine de Fatima Quilante | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Valle, Pablo Deivid, 1975- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Curso de Especialização em Engenharia da Qualidade 4.0 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T19:03:26Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T19:03:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/81344 | |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Pablo Deivid Valle | pt_BR |
dc.description | Autores: Bruna Serbelo Prestes, Carolina Louise Cortez, Elaine de Fátima Quilante Rodrigues, Letícia Fernanda Stella. | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Curso de Especialização em Engenharia da Qualidade 4.0. | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A busca por maior competitividade no mercado se tornou rotina para empresas que desejam se manter operantes e crescendo. Atualmente, para se destacar, é preciso oferecer aos consumidores produtos e serviços com qualidade, entrega rápida e bons preços. A metodologia Lean Six Sigma é uma ótima alternativa para auxiliar empresas a satisfazerem seus clientes e trazerem maior lucratividade através de melhorias em seus processos e redução de sua variabilidade. Com base nessa metodologia, o presente trabalho se propõe a realizar a redução do índice de retrabalho (touch up) de 100% para 90% na produção de alinhadores ortodônticos na unidade de produção de uma empresa multinacional em Curitiba, PR. O retrabalho ocorre devido a um excesso de material que permanece nos alinhadores após eles serem recortados por um robô de sua matriz termoformada. Durante a realização desse projeto foram coletados dados e informações através da aplicação de diversas ferramentas e métodos junto à empresa, que nos auxiliaram a identificar os pontos de melhoria e definir quais ações poderiam ser tomadas para alcançarmos nosso objetivo principal. O projeto traz para a empresa, além de um ganho financeiro, um melhor entendimento do processo de recorte dos alinhadores realizado por um robô, das variáveis que o influenciam e aumento da qualidade dos alinhadores com a padronização dos produtos e redução do lead time. | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Controle de produção | pt_BR |
dc.subject | Six sigma (Padrão de controle de qualidade) | pt_BR |
dc.subject | Aparelhos ortodônticos removíveis | pt_BR |
dc.title | Processo de produção de alinhadores dentais : redução do índice de Touch Up | pt_BR |
dc.type | TCC Especialização Digital | pt_BR |